碳化铬耐磨板改性时间

发布日期 :2013-10-07 13:32 编号:1897025 发布IP:114.217.98.146
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用传热学原理和有限差分法建立内置埋铸随形冷却水道碳化铬耐磨板www.fuhenaimogangban.org注塑模具的解析模型,并开发了模拟仿真程序,对比分析直水道和随形水道的冷却效果,对内置CCC的碳化铬耐磨板www.jiangsutiantian.com直径、距型腔壁距离和水管间距等参数进行分析,为埋铸随形冷却水道碳化铬耐磨板的仿真优化进行探索,为今后的冷却水道模拟提供了借鉴和研究基础。
结果表明,碳化铬耐磨板www.naimoking.com复合涂层与基体界面无气孔、裂纹,呈冶金结合;碳化铬耐磨板涂层组织由γ-Ni,Cr23C6和NbC颗粒相组成。碳化铬耐磨板www.xjnmfhgg.com涂层的显微硬度HV0.2达到1000,较基体提高3倍左右;耐磨性较基体Q345钢碳化铬耐磨板提高近11倍。
实验发现建筑结构胶中加入普通工业硅微粉对环氧建筑结构胶的碳化铬耐磨板www.xjfhnmgg.com力学性能提高的效果不明显,但对工业硅微粉除杂提纯并碳化铬耐磨板cccd.com.cn表面改性后,硅微粉的吸油值增大和比表面积会显著增大,实验发现在温度70℃~80℃,改性时间80分钟,
分析了碳化铬耐磨板www.nmgnmgb.comMDEA脱碳过程的腐蚀现象与机理,认为空气吸入、操作温度过高、变换气过滤不完全、设备钝化不够完善等因素导致了MDEA溶液质量下降,气相中CO2含量偏高,引发了设备的腐蚀。最后,采用ASPEN PLUS流程模拟软件对碳化铬耐磨板www.szjdyt.comMDEA脱碳过程进行了模拟计算,分析了吸收压力、MDEA溶液浓度和贫液量对www.thdkl.com脱碳效果的影响,认为适宜的吸收压力为2.7MPa,
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