西门子模块6ES7214-2BD23-0XB8传授代理

发布日期 :2023-12-19 08:46 编号:12986663 发布IP:180.174.45.72
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西门子模块6ES7214-2BD23-0XB8传授代理引言我国是世界上缺材少林国家之一,据专家预测,到2010年我国的木材消费需求将达到2.1亿立方米,而缺口达6000万立方米,其中人造板工业占相当大的消费比例,因此tigao人造板生产效率意义重大。热压机作为人造板生产的关键设备,直接决定了生产效率及产品质量,而热压机性能的好坏又在很大程度上取决于其控制系统的优劣。针对现有热压机采用继电接触控制,使压机的控制线路较为复杂、触点太多而故障率高的问题,提出在热压机控制系统中采用PLC控制,可省去部分继电器和闭锁触点,简化控制线路,tigao设备可靠性。PLC选CPU224 CN,后面带上一个UniMAT的UN223模块。一、 基本工作原理实验热压机是木材加工工业、科研单位、高等院校等的实验室设备之一,可作纤维板、刨花板、胶合板、表面装饰板、塑料板等的热压实验之用。除了加热系统外,其工作特征和结构与生产型热压机基本相同。图1为本文所研究的热压机结构简图。热压机上压板2固定,正常工作时通过控制位于压机底部的柱塞缸,使得柱塞5带动下压板4向上移动,将板坯压实;经过热压处理后,柱塞5带动下压板4向下移动,到位后为下一次工作做准备。根据人造板生产工艺的要求,在压机工作过程中,关键是位置控制和压力控制,系统是通过比例liuliang阀来进行速度调节,进而实现位置控制。二、PLC控制系统的设计思路首先要满足设备在生产中的可靠性。因原设备控制部分元件多,控制线复杂,排查故障非常困难,为此,可以考虑热压机油缸升降的控制部分采用PLC控制,在满足要求的情况下,尽量减少输入点和输出点,使得整体设备可靠性tigao;另外,考虑到设备检修、保养和对新的板种的试生产,需要在控制线路中加入手动、自动转换开关;在检修时,为防止升起的压板因误操作发生位移,加装了保护开关,当开关置于保护状态,即使发生误操作,因有电气互锁,也不至于使压板发生下移。基于以上设计思路,根据压机工作流程,确定了17个输入点和14个输出点,共31个点,采用CPU224产品(该产品有10个输入点,10个输出点)连接UN223(该产品有16个输入点,16个输出点)。结合该系列热压机特点,设计了控制线路,并编制了控制程序;输入和输出量编址见表1。表1 胶合板热压机各输入输出编址输出地址功能输入地址功能Q0.0油泵电源I0.0启动Q0.1Y输出I0.1停止Q0.2△输出I0.2急停Q0.31DT输出I0.3手动自动转换Q0.42DT输出I0.4手动上行Q0.53DT输出I0.5机上位限Q0.64DT输出I0.6小车启动Q0.75DT输出I0.7前进限位Q1.06DT输出I1.0减速开关Q1.1正转前进I1.1后退限位Q2.0快速45HzI1.2压板开关Q2.1慢速25HzI1.3手动下行Q2.2反转后退I1.4保护开关Q2.3去外部时间继电器I1.5压力上限I2.0机下位限I2.1外部继电器输入I2.2压力下限3、工作原理与控制过程以快速贴面压机为例。该系列热压机共装有4个油缸,油缸顶置,液压油路需用6只电磁阀控制,因设计的热压机规格不同,油泵电机的功率从10~22 kW不等,为减小电机起动电流,设计为Y/△起动。胶合板板坯采用小车载入,小车承载部分可单方向运动,小车退出时板坯自动滑落在压板上。小车驱动电机由变频器控制,可实现小车快进、慢出。图2为快速贴面胶合板热压机工艺流程控制油缸的电磁阀有6只,其中1只1DT为总进油阀;每2个油缸上部、下部油路各自并联,分2组,每组各有1只上部进油阀3DT、5DT和1只下部进油阀2DT、4DT,还有一只总回油阀6DT。油缸下部进油,柱塞上移;其上部进油,柱塞下移。即当1DT、2DT、4DT工作时,压板上升,1DT、3DT、5DT工作,压板下降并加压;6DT工作时,油缸卸荷。液压油泵用三相交流异步电动机驱动,为降低起动电流需要降压,采用Y/△方式起动,转换时间为2~5 s。油泵工作正常3 s时,压板上升到位(设上限位开关)后,压板停止上升;此时装板小车载板坯快速进入,到达设定位置后,小车卸板坯并开始后退,碰到后退限位开关后停止后退。在小车卸板后退的同时,压板开始下降,当碰到下限位开关后,停止下降,开始保压并计时,随着油压的升高,动、定压板之间压力增大,当达到设定上限压力时,电接点压力表上限开关断开,停止加压。由各组电磁阀自动控制热压时所需压力,实现保压直到热压结束,开始卸荷,3 s后压板上升。由人工完成卸板。为了安全起见,在控制线路中加装转换开关,在压机上升控制电路中要加入保护装置,当压板上升到位时,手动合上此开关,检修设备时不会因误动作而使动压板下降伤人。同时,在加压保压控制电路中,加入了超压保护开关,目的是防止油压达到压力上限后继续加压。若超压,此开关自动断开,电磁阀失电关闭,停止加压。当压力下降到许可值时,此开关重新闭合,系统控制恢复正常。一、海为PLC——与时间相关的系统资源  1、定时器:时基分为10ms、100ms、1s,对每个定时器时基可以任意指定其中一种  2、系统实时时钟:实时时钟存储在SV12-SV18共7个寄存器中  SV12:表示年(0-99)  SV13:表示月(1-12)  SV14:表示日(1-31)  SV15:表示时(0-23)  SV16:表示分(0-59)  SV17:表示秒(0-59)  SV18:表示星期(1-7)  3、系统脉冲:  SM3:10ms方波脉冲,5ms ON / 5ms OFF  SM4:100ms方波脉冲,50ms ON / 50ms OFF  SM5:1s方波脉冲,500ms ON / 500ms OFF  4、海为PLC独有的16us精度系统时间:  SV49-SV50:32位寄存器,SV49-SV50为系统时间(单位16us), 系统自动循环计数, 当计数到大值2147483647时归0不断循环计数二、没有1ms定时器能够实现毫秒级控制吗?  利用16us精度系统时间完全能够实现毫秒级控制,本文例子实现一个12ms ON / 88ms OFF的脉冲。精度误差同普通定时器一样大误差一个扫描周期,如下图:  12ms = 12000us = 750(16us),存放放在V2000-V2001中  88ms = 88000us = 5500(16us),存放放在V2002-V2003中  建立一个名称为“时间间隔初始值”的初始寄存器值表,将ON时间设定为750和OFF时间设定为5500(当然也可以不建立该表而选择在程序中初始化V2000-V2001及 V2002-V2003的值),如下图:三、实现程序如下:  本程序扫描周期0.3ms,既误差0.3ms,如下图:为tigao油气远程传输的安全可靠性,本文提出并设计了基于PLC远程阀门监控系统。该系统由一个监控主站和若干阀门从站构成,主站与从站之间采用无线数传电台互连。该系统的突出特点是现场数据采集和设备控制由PLC实现。详细介绍了各阀门站的硬件结构及系统软件设计。实践证明,该系统图形界面友好,可靠性高,操作方便,安全稳定,应用效果好。关键词:可编程控制器 远程监控系统 无线数据传输1. 引言  可编程控制器[1](Programmable Logic Controller,简称PLC)作为工业控制专用的计算机,由于其结构简单、性能优良,抗干扰性能好,可靠性高,编程简单,调试方便,在机械、化工、橡胶、电力、石油天然气等行业工业控制现场已日趋广泛地得到应用,成为工控现场进行实时控制的主要的控制装置。同时利用PLC所具有的串行通信和计算机的远程通信功能,可实现计算机对多台PLC控制装置的远程集中监控。  在石油、天然气远程输送管线上,大口径油气管道阀门是重要的基础设备之一,具有截止、开启、配送和调压等多种功能,一旦出现故障轻则影响管线的输送功能,重则导致管线的严重破坏甚至造成人生安全,因此对油气管道及阀门的全程状态监控显得尤为重要。远程油气管道监控系统就是为tigao油气远程输送的安全可靠性而提出来的,该系统允许系统操作员通过位于监控中心的计算机终端,进行对一定区域的阀门站进行远程,具有较高的可靠性和运行效率。2. 监控系统的组成结构  远程油气管线监控系统硬件组成示意图如图1所示。该系统是以PLC作为远程控制终端,以工控PC机作为上位机的主从式一点对多点的远程无线监控网络,采用串行异步通讯协议。下位机PLC安装在各阀门站,根据上位机的指令或自身的控制程序控制阀门的开启或关闭,并配置各种传感器等辅助设备,组成数据采集和控制系统。上位机安装于油气调度控制中心,以半双工轮询方式同各阀门站PLC通讯,以此形成SCADA(数据采集与监控)系统。无线数传电台采用透明方式工作,只起数据传输作用,整个网络数据收发采用同一频率,通讯时,站点的识别是通过PLC的不同地址编号来实现的。  各阀门站采用PLC作为系统的基本RTU单元,完成各种测量和控制任务,主要由PLC本体、AD转换模块、传感器组与智能驱动装置四部分组成。  2.1 阀门电机主回路  图2为阀门电机主回路及PLC外部端子回路示意图。三相交流电动机M分别由交流接触器KMO和KMC的通断来驱动阀芯顺、逆时针转动实现阀门的开启或关闭。  2.2 PLC外部端子回路  系统选用三菱电机公司生产的FX2N-32MR作为RTU单元。智能驱动装置是引进美国Limitorque技术的SMC多回转型阀门电动装置,它可以单台控制,也可集中控制,可现场操作,也可远程控制,除能驱动阀门动作外同时还能将自身的状态以标准信号的方式送出供PLC进行状态检测[2]。考虑阀门站兼有就地和远程两种控制方式,PLC共管理12路输入信号和8路输出信号。其输入输出信号及端子分配如表1所示。  表1 PLC输入/输出信号及端子分配表  2.3 A/D转换模块  A/D转换模块选用与PLC本体配套的FX2N-4AD,其有四路独立的差分输入通道。每个通道可选择为电流型(±20mA)或电压型(±10VDC)信号输入。在每个阀门站管线或阀门的适当位置装上温度、压力和liuliang传感器,以采集油气管线的工作状态。参数信号经传感器变送后分别与FX2N-4AD各独立通道相连,经AD转换后放到相应的数据寄存器中,供PLC程序定时读取。  2.4 数传电台选型与设置  计算机与PLC之间采用无线数传电台方式进行通讯,采用交错编码、收后重发技术,tigao无线通讯的抗干扰能力,确保阀门站无线远程控制的安全可靠运行。数据传输模块选用美国的MDS2710数字传输电台,它可为两点之间的数据传输提供全透明的半双工通讯连接[3]。它一端与嵌入在PLC内的通讯FX2n-485-BD通过RS485接口方式相连,另一端则通过标准的RS232接口与监控中心服务器的串口连接,组成准双向的数据发送与接收无线通讯网络,网络的大节点数可达32个。  电台数据帧格式设置为7位数据位、1位停止位、偶校验的方式,传输速率为9600bit/s。电台发射功率为25W,采用收、发同频方式(235MHz),主站架设全向天线,阀门站架设定向八木式天线后,数据传输距离可达15Km以上,在地势平坦地区,通讯距离可达20Km。与之相适应PLC通讯格式特殊数据寄存器D8120设置为-8058,D8121寄存器用来设置各阀门站ID号。为了安全,除在天线安装了避雷针外,天线到电台之间的馈线也加装了避雷器。3. 监控系统软件实现  系统对阀门的监控能实现就地控制和远程控制两种控制方式。系统控制过程流程为:传感器将测得信号通过屏蔽信号电缆传送到A/D转换模块的输入端,经过A/D转换模块转换后存入指定的数据寄存器供PLC读取。PLC将数据通过无线数传电台送出,后到监控中心供系统处理,完成一次数据采集过程。系统控制信号当为就地控制方式时由操作者通过阀门站控制箱内的按钮直接控制;当为远程控制时则由监控中心发出,PLC接收到信号后通过输出端口控制智能驱动装置使阀门动作。  系统软件由两部分组成:一是PLC端实时测控软件;二是监控中心计算机测控数据实时处理软件。  3.1 阀门站PLC软件设计  PLC端阀门站实时测控软件控制过程流程图如图3所示。它采用梯形图逻辑编制,编程方便且直观。因篇幅原因,下面给出PLC本体从FX2N-4AD给取AD转换结果及部分控制程序梯形图[1,4],如图4所示。  3.2 系统监控中心软件  本监控系统软件是利用KingView6.5[5]编写。能充分利用bbbbbbs的图形编辑功能,方便地构成监控画面,以动画图形方式显示控制设备的状态,具有数据库ODBC接口、DDE功能、可便利地生成各种曲线和用户报表,也可将数据以Excel格式输出。系统软件主要由实时监控、曲线动态生成、数据报表管理、数据库管理、报警及用户管理六大功能模块组成。  用户通过系统可随时清楚了解网内各阀门站的状态参数与阀门状态,对阀门实施远程控制,对所监测的各种参数均设有上、下限值,具有越限报警、紧急处理功能。系统将历史数据以多种方式保存,便于管理者进行阀门站运行数据的分析统计和故障分析[6]。图5为监控系统主画面。图5 监控系统主画面4. 结语  系统监控中心通过数据传输电台对油气管线中多阀门站参数同时实时采集、对异常情况及时报警,消除了安全隐患,极大改善了我国目前油气管线监管不力的现状,系统有较强的数据处理功能,实现了数据报表的自动生成、数据库的访问、排序、查询等多种功能。系统经半年多实际运行,其性能稳定,运行可靠,人机界面友好,易操作,使用维护方便,具有很好的可扩展性和较高的实用价值
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