西门子6ES7241-1AA22-0XA0常备现货

发布日期 :2023-11-23 17:42 编号:12427041 发布IP:58.39.62.106
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西门子6ES7241-1AA22-0XA0常备现货无热再生空气干燥器是空气压缩机配套产品,其控制部分为一专用程序控制器,由于无图纸,维修困难。采用西门子LOGO可编程控制器代替后,收到良好的效果。 无热再生空气干燥器工艺流程参见图1。两个干燥塔交替工作,循环进行干燥再生,压缩空气经气动膜切断阀F1进入干燥塔A,沿干燥床上升脱水干燥,干燥后的气体,大部分经止回阀、过滤器送至用户,小部分通过球阀,降至常压进入干燥塔B,使先前吸附了水分的干燥剂获得再生,然后经气动膜切断阀F4和消声器放入大气。图11.球阀 2.气动膜切断阀 3.止回阀表1为控制器工作时序,F1、F2为气闭阀,F3、F4为气开阀,O为阀开状态,C为阀闭状态。表1阀0s10s270s300s310s570s600sF1OOOCCCOF2CCCOOOCF3CCCCOCCF4COCCCCC控制接线如图2所示。L为相线,N为地线,Q1~Q4为输出端,I1~I6为输入端。逻辑见图3。图2图3从图2、图3可看出,当按钮S1按下,I1有输入,功能块B02立即有输出1,分为两路,一路输入断开延时功能块B01,立即有输出1,气动切断阀F2关闭,同时输入接通延时功能块B07。另一路输入保持接通B05,延时10s后,B04断开有输入1,则输出1,F4气动阀打开,同时输入B05复位端使B05复位。260s后,B04输出0,F4阀关闭。经300s后,B01输出0,F2阀开。同时B07输出1也分为两路,一路输入B06断开延时功能块,B06立即输出1,F1阀关闭。另一路输入B09保持接通功能块。经设定时间10s后输出1,断开延时功能块B08,立即输出1,F3阀打开,同时输入B09的复位端使B09复位。经设定时间260s后,B08输出0,F3阀打开。经设定时间300s后,B06输出0,F1阀打开,B03输出1,输入B02。接着重复开始的工作过程,进入下一个工作周期。如此循环,10min为一个周期。当I2有输入(按钮S2接通)时,输出分为四路,分别去延时断开功能块B01、B04、B06、B08的复位端R,使其全部复位输出为0,从而关掉系统。编程可通过面板的操作键完成,还可方便地修改工作周期,只需重新设定时间即可,也可在程序中增加故障报警功能。1 引言   在金属等材料切削成型加工领域,珩磨加工属于精加工后期的精整加工,其目的是为了获得更小的表面粗糙度,并稍微提高精度。珩磨用刃形和刃数都不固定的磨具或磨料进行微小加工余量切削的方法。2 工艺原理   珩磨用镶嵌在珩磨头上的油石(又称珩磨条)对精加工表面进行的精整加工,又称镗磨。珩磨主要应用在对孔的加工, 但根据需要有时也用珩磨来加工外圆, 平面, 锥形孔和非圆孔(例如转子发动机的非圆孔珩磨)。珩磨加工不一定要对所有的孔有珩前要求, 此外珩磨需要根据加工要求, 要能改善尺寸精度,形状精度, 表面精度,甚至位置精度。 几乎所有在工业领域应用的工艺材料都可以用珩磨加工。根据不同的工件材料选择相应的切削砂条,使得珩磨可对硬质处理和未硬质处理的钢,铸铁,青铜,轻金属,粉末合金及镀铬或者其它镀层的金属进行加工。加工的尺寸范围为直径1-2000 mm,长度至24米的工件。 珩磨的应用范围已扩展到了整个金属加工工业领域。主要的应用领域为:qiche工业,刀具及机床加工工业,液压及气压器件生产以及航空航天领域。除此之外在空气压缩机和电机的生产制造中珩磨加工也得到了广泛应用。3 方案设计   由中达电通公司开发的卧式精密珩磨机,具有较高的工作效率和工作性能,该系统不但jingque珩磨工件内圆,而且能够jingque检测工件内圆的“凸点”,加工效率也远远超过内圆磨床。基于中达机电技术的自动化卧式精密珩磨机如图1所示。图1 自动化卧式精密珩磨机3.1控制系统的核心工艺及控制分析   系统要求珩磨和“凸点”检测同时进行,珩磨的厚度主要由珩磨油石、油压控制检测的光栅和PLC共同实现,由于台达32EH00M伺服控制专用PLC系列能够接收2信道差动输入,所以无需其它转换电路,光栅尺信号可直接接入PLC,且同时将伺服驱动的分频输出直接输入PLC,以便实时检测机台的位置。在实际的珩磨过程中,因工件内圆的“凸点”存在,由此形成珩磨变频马达电流瞬间的一个峰值,利用系统核心PLC记忆该电流峰值形成时的位置,然后控制伺服小车在此“凸点”珩磨摆动的次数,达到预期的珩磨精度,同时也可以根据光栅尺内圆半径的检测,自动研磨至设定的厚度。所以该系统采用变频负载/电流线性对应关系,完成了对加工工件内圆的“凸点”检测。台达V系列变频为全矢量高性能的驱动,能够快速jingque反应出负载电流的变化,而台达PLC采用通讯方式快速采样变频器电流为该系统的关键所在。3.2控制结构设计控制结构参见图2。图2 伺服控制结构3.3硬体控制方案PLC :DVP32EH00M台达伺服专用。变频器 :VFD075V43台达全矢量控制型。伺服系统:3000W/台达中惯量系列。系统电控柜参见图3。图3 伺服系统电控柜3.4 人机界面设计关键的控制参数如图4、图5、图6所示。图4 系统监控主页图5 伺服参数画面1设置图6 伺服参数画面2设置3.5主要技术规格(1)加工孔径: 3-250mm(2)大加工长度:2500mm(3)主轴转速: 50-600转/分,无级调速(4)珩磨速度:1.00m-22m/分(5)主轴功率: 7.5KW(6)机台功率:3KW(7)油泵功率:400W4结束语   方案研发运行结果说明,系统设计达到预期设计效果。该机床可以加工各种材料的内圆工件,从淬火钢、硼铸铁、硬质合金、陶瓷到铝合金、青铜、有机玻璃等硬软材料,以及其它难加工材料的内圆工件。由于台达PLC/EH系列提供大容量掉电保持数据寄存器(8000项),所以控制系统性能具有无须其它外设即可实现用户工艺配方的存储,方便现场生产的灵活调度的特点0.前言  可编程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种适用性强的工业用控制器,广泛应用于各类工业生产线,移动机械设备的控制等环境较恶劣的工业场合。其工作性能稳定,可扩展性强,应用简便。根据不同的模块配置,可以进行逻辑及算数运算,对数字开关量、模拟量等进行控制和采集,同时具有丰富的总线接口形式,可以利用公开的协议与不同设备构成复杂的系统。在我们所研制的工业机械手中,各关节由比例阀或开关阀构成开环液压控制回路,实现比例调速或开关动作,因此我们选用了西门子的S7-200系列PLC作为其控制器。[1][2]  在一些环境复杂的应用场合,尤其是对于移动机械设备,控制系统的布线受到诸多限制,操作人员与控制系统的位置安排不方便。因此,具有高度灵活性的无线遥控操作系统的应用得到了推广。目前工业上应用的无线遥控操作系统一般采用无线电数字传输方式。一些芯片厂商如Infineon、Micrel、RF Monolithics、Melexis、CML、ATMEL等也都推出了各种适应于不同场合和要求的RF芯片[3]。  无线数传模块是一种集成式的专用于无线数据收发的模块,可直接通过数据总线与其它控制、采集等模块连接完成无线数据收发功能,广泛应用于工业遥控、遥测,无线抄表,自动化数据采集等场合。具有可靠性高,功耗低,协议透明使用方便等优点。传输距离可以达到几十至上百米,有些甚至可以到上千米的距离。目前很多厂商推出了工业化、系列化的产品,可以根据不同的使用场合和要求选择合适的产品。  目前一些厂家推出了专用的基于嵌入式处理器的工业用无线遥控器,其性能优异,集成度高。如HBC、JAY等,应用于混凝土泵车、装载机等场合。但由于其一般针对专用工程设备,不具有较好的通用性及可扩展性,且主要是国外厂家,价格高昂,其应用推广受到限制。  在我们研制的多关节工业机械手中,采用PLC作为其主控制器,完成对液压泵站和各关节液压阀的开关及比例控制,实现机械手的基本功能。采用无线数传模块通过无线通信方式收发数字信号,实现远程无线遥控功能,所设计的手持遥控器的输入开关量及模拟量由16位单片机采集并编码输出。1.总体方案  该机械手用于巷道内进行混凝土喷浆作业,有自动和手动操作两种模式。自动模式下,PLC控制机械手各关节按程序预定的轨迹运动,调整机械手末端的方位与角度,使喷浆喷头按设定轨迹运动,且始终垂直于受喷的巷道面,完成巷道表面的喷浆作业。手动模式下,由操作员分别采用按钮和比例摇杆对开关阀和比例阀进行控制,驱动各关节运动,控制混凝土喷头的方位及角度。其中按钮控制泵站的启停及开关阀的方向切换,比例摇杆则根据操作人员的控制,形成一个±10V范围内的模拟量,比例阀根据模拟量的大小及方向,控制关节运动速度的大小及方向。其控制系统功能框图如图1所示。图1 机械手控制系统功能框图Fig1 Block diagram of the control system of the arm  在布线方便的情况下,按钮操作及摇杆操作的开关及比例信号可通过电缆直接输入到PLC的数字量及模拟量输入模块。这种方式结构简单、成本低、可靠性高,控制系统的硬件设计及软件编程极为简化。但在实际工业现场中,布线受到诸多限制,尤其是对于移动型设备,采用有线控制方式人员操作不够方便灵活。由于我们研制的机械手需要在轨道上长距离运动,且操作距离较远,因此必须采用无线遥控操作的方式。为此我们采用无线数传模块作为通信模块,并设计了基于16位单片机的手持式操作器,改进后的遥控型机械手控制系统总体功能框图如图2所示。无线数传模块成对使用,在手持操作器端和机械手本体上的控制系统端各有一块,分别完成数据的无线发送及接收功能。在控制系统需要的时候,也可以双向收发,即同一端的数传模块在数据接收和数据发送功能中切换。此时需要注意,数传模块的发送与接收功能的切换需要一定的时间。  手持操作器根据操作员对按钮及摇杆的不同操作,通过IO口及AD转换进行采集,采集后的信息进行数字编码后形成指令,以ASCII码的形式通过串口发送到无线数传模块,无线数传模块再将指令以无线方式发出;机械手上的控制系统的数传模块接收到发送来的指令编码后通过串口总线传送至PLC,PLC对指令编码进行jiema,分解出不同的操作指令,然后进行逻辑运算,根据不同的指令得到不同的需要执行的动作,再通过数字输出和模拟输出控制相应的继电器或阀动作,从而实现对机械手各关节的远程无线操作。通过信号电缆连接到PLC的按钮操作输入及摇杆操作输入保留在机械手本体上,作为备份或检修使用。同时,在PLC数字输入口和手持操作器上均设置遥控操作切换按钮,可以进入或退出遥控操作模式。PLC上的按钮操作应具有更高的优先级。  由于摇杆操作采集的对象为摇杆的比例位置状态,它采用的是自动对中的设计的。因此在控制系统软件结构上,采用循环发送指令的方式。即进入无线控制状态后,手持操作器就定时地将采集到的状态发送出来,而不管此时有没有操作人员的操作输入。图2 遥控型机械手控制系统功能框图Fig2 Block diagram of the remote control system of the arm2.通信模式选择  无线数传模块一般具备三种接口模式:TTL电平UART接口,可直接与单片机或其它芯片的串口管脚相连;标准的RS-232接口;标准的RS-485接口。其中232接口模式与485接口模式通过跳线进行切换。西门子的S7-200系列PLC具备一个或两个RS-485标准的接口,因此可以采用后两种方式,将PLC直接与无线数传模块的485接口相连;或者利用与PLC相配的PC/PPI电缆将PLC的485接口转换为232接口后,再与无线数传模块的232接口相连。  S7-200系列PLC的通讯端口支持多种通讯协议,此处可以采用的有两种。一种是西门子的PPI主-从协议,利用这种协议主站可以直接对从站,即控制系统中的PLC,发出指令,控制从站的各端口及功能。这种方式PLC的编程简单,不需要对原有从站程序进行修改。但是PPI协议不是一个公开的协议,在文献[4]中提到了一种通过串口侦听获取PPI协议从而利用主站编程控制从站的方式。另外一种通讯模式是自由口模式,利用自定义的PLC程序控制S7-200 CPU的通讯端口,使用用户自己定义的通讯协议来实现与外界的通讯。这种模式支持ASCII和二进制协议。自由口模式使用简单、灵活,但需要对PLC进行专门的编程。因为无线遥控所需数据量不大,通过比较,选择了自由口通讯模式,以ASCII码的形式在手持操作器和PLC之间传递命令和反馈信息。在PLC内编写了专门的无线控制程序,实现无线控制状态下的数据通信及对机械手的控制。  无线数传模块的功能仅为实现PLC与手持操作器的无线通信功能,对于PLC与手持操作器中CPU而言,通过无线数传模块的无线通信与通过串行端口直接相连的有线通信两种方式,在编程上是没有任何差别的。  单片机与无线数传模块的通信接口则可以选择三种接口模式中的任一种,既可以采用简单的直接相连;为提高稳定性,也可以采用232或485芯片进行电平转换后再与数传模块相连。为保持更好的可扩展性,我们选择了RS-232接口标准。3.手持操作器的设计  手持操作器的功能为通过处理器的数字IO及AD功能检测按钮及摇杆上的操作输入,并将转换后的数字信号进行编码后形成控制指令,通过无线数传模块发出。  XC166系列单片机是英飞凌科技(Infineon)的16 位微控制器产品,其优异的内核结构,高效的指令集,以及不断扩充更新的产品线,使其广泛应用于qiche电子、工业控制和信息技术领域。该系列单片机具有丰富的接口模式,如14通道10位AD变换器,同步/异步串行通道USART,高速同步串行通道SPI,CAN模块,79个IO引脚等,并可与各种设备组成通讯网络。同时,该系列单片机适应于恶劣的工业环境,工作温度可在-40~125°C。[6]针对我们所设计的手持操作器的功能,我们选择了XC166系列中的XC164CS型单片机。这样只需附加极少的外围硬件,就可以实现所需的功能,同时,使该遥控器具有工作性能稳定和易于进行功能扩展的优点。  手持操作器的功能模块主要包括AD采样功能,即采集摇杆操作产生的比例控制电压;数字IO功能,即采集按钮操作状态和进行一些功能状态显示;通讯功能,即定时地将采集到的控制指令按规定的格式编码后通过串口以无线的方式发送。  手持操作器由电池供电,XC166系列单片机及无线数传模块可以满足低功耗的要求。4.数据可靠性  无线遥控操作系统必须保证数据传输的高可靠性和控制的安全性,避免发生失控和错误控制指令现象,本系统主要通过以下几方面来保证:  无线数传模块的高抗干扰能力和低误码率,高效前向纠错信道编码技术;  串行通讯协议校验,一般采用奇偶校验;  软件协议校验;通过软件编程,对发送的数据进行校验,可采用CRC校验、交互确认或多次发送对比的方式。在我们的程序中采用同一动作指令重复发送的方式,只有命令指令与确认指令完全相同,PLC才接受指令,否则忽略此指令。这样就完全避免了通信所产生的错误指令;  PLC的“软件看门狗”;在PLC程序中设置定时程序,当超时未收到无线指令时,停止机械手动作,防止由于通讯中断而使机械手失控;  通过以上四个措施,可以有效地保证无线遥控的可靠性,防止产生错误操作指令或机械手失控。5.结论  通过试验证明,这种采用PLC和无线数传模块的遥控方式简单可行,由于PLC及数传模块都有成熟的工业化产品,可靠性高,成本低,扩展性好,因此本方案具有较高的实用价值,简化了设计过程。但手持操作器中的单片机模块尚需进一步的工业化设计,以达到更高的工业可靠性要求,并实现总线通信、自检验等更多功能。  本文作者创新点:通过设计一种新的架构体系,利用工业化的无线数传模块,将PLC控制与无线遥控结合起来,使机械手控制系统能够兼具二者的优点,降低了成本、满足了控制系统稳定性、兼容性及无线控制的要求。
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