冶炼烧结机头电除尘设备改造

发布日期 :2015-10-31 10:42 编号:3285507 发布IP:123.169.83.181
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冶炼烧结机头电除尘设备改造。针对烧结机头电除尘器存在的问题,介绍了该除尘器本体结构改进情况和技术特点,以及除尘器投运后的技术状况、测试效果等。
一台3号75m2烧结机,年产入炉烧结矿60万吨。在烧结过程中会产生大量的粉尘,尤其是尾部及以下烧结过程中,污染是最严重的。为此,在1979年5月成立了40平方米的单室双电场静电除尘器,主要是针对3号烧结机尾,热屏和成品的其他部分返矿收集灰尘的来源。1992年3月在除尘器入口端加上一个电场3号电除尘器电场从单室双电场改为单室三电场。然而,由于机身结构,3-2,3-3电场的开发水平在70年代有的许多缺陷,需要加以改进和完善。同时,这两个农场经过18多年的经营,发生变形电晕丝断裂,撕裂阳极板,阴极和阳极命中的头,阳极和阴极振打清理不力等诸多问题,导致40平方米3号电除尘器除尘效率不高,不能满足生产工艺和环境保护的需要,一直威胁一烧3号烧结机的正常生产,因此它必须转型和改造。
技术原理
  采用功率电子技术,将电除尘器交流电流转换为电压70KV以上,峰值电流4~6A,时间宽度低于20μS。采取一些电流脉冲控制方式,增加ESP的带电荷量,烟尘收集带电的能量增加移动速度,并减少无效的电能供应,提高除尘器的收集效率。
  1.4影响电除尘器除尘效率的因素
  导致多数电除尘器除尘效率不高的因素很多,而诸多因素又相互关联,简述为:1)电除尘器选型冒进2)电除尘器本体安装调试欠佳及验收不严3)运行参数偏离设计值4)供电控制不佳
  1.5生产操作控制方面
  1)目前烧结厂大多采用三班制,在原料成分不改变的情况下,三个班应尽量采用相同的操作参数,稳定工况。2)对降尘管、电除尘器下的灰斗,要按实际情况制定合理的放灰制度,减少放灰次数,且每次放灰应留下足够余量,减小双层卸灰阀的漏风。3)变形和极线的损坏要及时处理,对高压绝缘器件定期进行擦拭,对电场内的积块进行清除。
  2、改造方案
  2.1采用电磁锤振打顶技术,想法独特,结构创新
  1、振打机构布置在除尘器顶部,其振打绝缘件朝上,省去了侧部振打机构在场内部所占的空间位置,使其在长度方向比常规电除尘器缩短2至3米,在同等设备长度下可增长电场长度。2、振打装置中运动部件只有电磁锤,且隔离于烟气之外,工作环境好,维修和保养时不停火,不进入内部电场,降低了维保工作者的劳动量,从而确保了除尘器工作时的安全。3、振打机理科学,清灰效果好,最大幅度地提高电场运行电压,从而提高除尘效率和整机可靠性。4、顶部振打
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